精冲冷轧的生产,是一个系统的工程,上到原料的选择,下到包装与打包的细心。其中任何一个环节,都会影响最后终点的抵达。2月中旬我们接到一用户的16MnCr5冷轧钢带的小批量订单,因为这个冷轧钢带之前也生产过多次,所以其时从库里吊出一个宝钢16MnCr5的钢卷,去做加工准备。经过了或许半个月,冷轧最后一次外貌的时候发明,外貌有细微的瑕疵。
于是立即停止了生产,取样发到了实验室去剖析。同时另外一边也着手准备再次投料的准备,因为交期在即。如果这批质料剖析后确实保存了外貌质量,不切合交货条件。那照旧要加速生产另外一批质料,以满足用户的需求。
在我们的实验室剖析中,经过目镜看,看似是细小的条纹,看似凹坑。可是由于漫衍极其均匀,关于这个爆发的原因,技术同事也一时不知道从何着手。本计划化验身分,可是在外貌,一做取样,就磨掉了。然后用电镜进行了扫描,发明外貌极其不平。爆发这个问题,应该跟事情滚轴有很大关系。
虽然另外一方面,以前也碰到过这样细小的凹坑,那是坯料带来的。因为16MnCr5极易形成陨坑。虽然这样的陨坑,大部分是漫衍在卷头尾,中间会很少。另外这样的陨坑一般在大的压下率下,也会逐渐消失,不会遗留在外貌。
最后几方意见,大致同意是属于事情轴导致的外貌问题。关于这一批质料,或许15吨,因为在冷轧压延历程中,工人疏忽,没有实时检查外貌。最终选择报废改轧其他用途的产品。之前选择的准备的坯料也已经加急完成了,在更换了新的事情滚轴之后,外貌灼烁,并未发明类似问题。
最终经过球化退火后,精整后分剪,硬度在hv125,实时的将16MnCr5冷轧钢带2.0mm交付到了用户。在冷轧压延的实际生产中,治理系统是很是重要的,其中一个环节的蜕化,就会导致整个批次的质料不可实时生产完成,或者前功尽弃。除此之外,打造一支重视质量的团队也是很是重要的。因为人是一个变量,他能变好,也能变坏。
其次拥有实时的实验剖析设备也很重要,好比在原料初期就进行剖析,有利于选择对应的工艺,以及实时发明问题。在制品之前,也能提供一份可靠的,实时的报告,这样在使用历程中,用户也能清楚的了解到这批质料的具体参数。